用变频器取代液力耦合器势在必行
周德贤
(上海电机工程学会传动委员会,上海 200040)
1 低效调速系统分析
不改变异步电机同步转速n0的交流调速系统称为有转差调速系统,如调压调速,电磁滑差调速,液力耦合器调速等。存在有转差调速的系统,对于平方转矩的负载(如风机、水泵等),调速后所节约功率标幺值为
G(s)=1-(n/n0)2 (1)
式中:n为电机运行转速;
n0为电机同步转速。
采用液力耦合器等调速装置则需增加转差损耗ΔPs,其大小随s变化而变化,具体见图1所示。
图1 不同负载时ΔPs和G(s)与n/n0的关系
在转速为n时,忽略不计电机本身损耗的情况下,输入功率P1=(1-s)P10≈(1-s)P20,故转差损耗标幺值为
ΔPs*=≈=(1-s)3=s(1-s)2
求其极值dΔPs*/ds=0,得(1-s)(1-3s)=0
即s=1(极小值),s=1/3(极大值)。
将s=1/3代入ΔPs*得ΔPsmax*=(1/3)(1-1/3)2=4/27=0.148,说明对于离心式风机,水泵、转差损耗ΔPs在2/3额定转速时为最大。不同s时ΔPs*数值,见表1。
表1 负载转矩M与n2成正比例时的ΔPs*
s
| n/n0
| ΔPs*
|
0
| 1
| 0
|
0.1
| 0.9
| 0.061
|
0.2
| 0.8
| 0.128
|
0.3
| 0.7
| 0.147
|
0.33
| 0.6667
| 0.148
|
0.4
| 0.6
| 0.144
|
0.5
| 0.5
| 0.125
|
0.6
| 0.4
| 0.096
|
0.7
| 0.3
| 0.063
|
0.8
| 0.2
| 0.032
|
0.9
| 0.1
| 0.009
|
1.0
| 0
| 0 |
由表1可知:
s自0→1/3时,Δ
Ps*由极小值0增大至极大值0.148;
s自1/3→1时,Δ
Ps*由极大值0.148减小至极小值0。
2 用国产变频器替代大功率液力耦合器调速势在必行
20多年前盛行采用液力耦合器对水厂供水泵 及 电 厂 引 风 机 等 进 行 调 速 节 能 。 受 当 时 条 件 所 限 , 变 频 调 速 技 术 不 成 熟 且 无 法 提 供 高 压 大 功 率 变 频 装 置 , 而 液 力 耦 合 器 投 资 便 宜 。 如 今 , 若 采 用 进 口 变 频 器2 000~ 2 500元 /kW, 投 资 回 收 期 过 长 ( 达 5~ 6年 ) , 而 近 年 来 国 产 高 压 大 功 率 变 频 技 术 趋 向 成 熟 , 价 格 1 200~ 1 500元 /kW, 预 计 不 久 将 来 会 下 降 到 1 000元 /kW左 右 , 比 传 统 的 液 力 耦 合 器 贵 4~ 5倍 。
表2列 出 了 采 用 变 频 器 取 代 液 力 耦 合 器 的 投 资 回 收 期 对 比 , 从 表 2可 以 看 出 变 频 器 的 投 资 按 企 业 所 节 约 电 费 计 算 , 2~ 3年 就 可 收 回 。
表2 投资回收期对比*
功率/kW
| 轴功率/kW
| 变频器/万元
| 液力耦合器/万元
| 投资差价/万元
| 耗电量(kW·h/年)
| 多耗电费(万元/年)
|
ΔPs*=14%
| 电厂
| 企业
|
250
| 150
| 25
| 6.7
| 18.3
| 14.7
| 3.23
| 8
|
315
| 189
| 30
| 6.7
| 23.3
| 18.55
| 4
| 10
|
360
| 216
| 35
| 7.7
| 27.3
| 21.14
| 4.65
| 11.4
|
440
| 264
| 44
| 7.8
| 36.2
| 25.34
| 5.57
| 13.7
|
500
| 300
| 50
| 7.8
| 42.2
| 29.4
| 6.5
| 15.8
|
680
| 408
| 70
| 9.9
| 60.1
| 40
| 8.8
| 21.6
|
850
| 510
| 85
| 12
| 73
| 50
| 11
| 27
|
1050
| 630
| 100
| 15.5
| 84.5
| 61.7
| 13.6
| 33.3
|
1500
| 900
| 150
| 24
| 126
| 88.2
| 19.4
| 47.6
|
2000
| 1200
| 200
| 46
| 154
| 117.6
| 25.7
| 63.5
|
3000
| 1800
| 250
| 78
| 172
| 176.4
| 38.7
| 92.9 |
*注:年运行时间按7000h计;电费电厂按0.22元/kW·h,企业按0.54元/kW·h计;变频器价格≤500kW按660V等级变频器计算,680kW~3000kW为国产变频器2004年后预计价格。
华北某电厂引风机采用三种调节方式的测试数据如下:
该异步电机额定值PN=1250kW,UN=6kV,cosφN=0.85,ηN=95%,nN=742r/min,3种调节方式在不同发电负荷时的电动机输入电流,综合功率损耗分别如图2和图3所示,日耗电量见表3所列。
图2 电动机输入电流
图3 综合功率损耗
表3 3种调节方式的引风机日耗电量
日发电负荷/MW
| 挡板
| 液力耦合器
| 变频器
|
| /kW·h
|
|
3469(周五,1998.11.27)
| 17575
| 8920
| 5134
|
2667(周六,1998.11.28)
| 15743
| 6696
| 2738
|
2910(周日,1998.11.29)
| 16474
| 7437
| 3499 |
由于液力耦合器设计有一定的容量裕度,机组满负荷发电时转差率
s≈0.27,效率η=73%,又有转差附加损耗14%左右;而变频器在全调速范围内效率基本不变,保持在95%左右。因此,变频器调速比液力耦合器变速节能效果更显著。
按机组年运行7200h(300d),应用变频调速年节电350万kW·h,而使用液力耦合器年节电约100万多kW·h,两者相差250万kW·h。
投资对比如表4所列,从表4可知投资回收期约为2年3个月。
表4 1250kW设备投资对比万元
设备
| 价格
| 年节电费
|
液力耦合器
| 0.125×400=50
| 100×0.22=22
|
变频器(进口)
| 0.125×1000=125
| 350×0.22=77
|
差价
| -75
| +55 |
3 结语
综合上述分析可知,从节能考虑国内大容量风机、水泵采用国产变频器调速更合理。